篦冷机液压故障分析处理实例.docx
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1、篦冷机液压故障分析处理实例前言某公司5000td新型干法水泥熟料生产线,使用第三代推动篦式冷却机,分三段液压驱动篦床。投产7年来,篦冷机先后出现过多次液压故障,虽然每次故障经过分析最终均得以处理,但每一次在分析、查找故障原因时颇费周折。为使同行首次遇到类似故障能够快速判断处理,现将公司发生过的故障处理经验加以总结,供同行交流及探讨。1篦床压死投产以来,篦冷机三段篦床均发生过篦床压死故障,故障现象及处理措施相同。第一次,中控操作发现2段篦床推动频率反馈值小于设定值;联系现场人员,发现篦床上行到位后泵压力表显示16MPa,上行压力16MPa,下行压力14.5MPa,上行基本到位,下行有60mm回不
2、到位;打开篦冷机出料端壳体检修门,发现此时2段篦床出料端料厚1.2m,进料端料厚1.8mo操作正常时,2段篦床上下行压力1012MPa、料层厚度450mmo检查其他均正常,开启篦床重载启动功能,篦床运行没有明显变化,分析是2段篦床料层太厚,液压驱动负荷小于实际负荷,篦床超负荷压死不能正常运行。最后停窑,待温度合适后人员进入篦冷机清理2段篦床(共25排篦板)10排篦板上的熟料后开动篦床,得以正常运行。篦床压死的故障现象:篦床推动频率反馈值明显小于设定值且篦床基本不能上下行或上行可以、下行回不到原位,泵及篦床上下行压力比正常高几兆帕,比例阀开度达到100%,篦床料厚明显比正常厚,重载启动及更换备用
3、泵没效果。处理措施为停窑清理篦床上1312熟料即可启动篦床。2篦床推动频率跟不上2. 1比例阀流量偏小篦冷机三段篦床的驱动油缸推动频率(即篦床速度)均为0-25次min,通过调整系统中的比例阀开度来调整油路中油的流量,进而调整油缸推动频率。正常工作时,3段油缸推动频率最高,一般为18次/min,现场反馈频率与中控给定频率相同。生产中有一次需要提高油缸推动频率,当中控给定频率220次min时,现场反馈频率一直是20次min,即通常说的油缸推动频率跟不上,更换备用泵依然如此。经过几次试验,发现当中控给定频率小于20次in时,现场反馈频率与中控给定频率相同,比例阀开度随推动频率而成比例变化,最大开度
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